吊裝機械工程| CranesChina▼8月4日,CPECC第一建設公司吊裝團隊在
獨山子石化公司塔里木
120萬噸/年二期乙烯項目再迎關鍵進展
——空分站1#主塔冷箱成功吊裝就位。作為項目重要的
“氣源保障中心”,空分站的
主塔冷箱、主換冷箱是實現氣體分離、換熱的核心設備
,而此次吊裝不僅攻克了大型精密設備安裝難題,更將綠色低碳理念融入全程,為項目“綠色乙烯”建設添磚加瓦。
據介紹,該項目空分站承擔著為乙烯裝置提供合格氧氣、氮氣的關鍵任務,其主塔冷箱和主換冷箱堪稱
“心臟部件”。主塔冷箱:規格達31000×4700×4150mm,凈重110
t,加上電裝等附件后吊裝總重
126t,內部精密低溫組件直接影響氣體分離效率,也關系到后續系統能耗;
主換冷箱:規格14500×6300×4100mm,共2臺,單臺吊裝重量
102t,高效換熱性能是裝置降低運行能耗的重要支撐。
針對設備“大尺寸、高精度”特點,施工團隊采用“單主機抬吊遞送法”時,同步融入低碳考量
。選用LR1400—2型400t履帶起重機做主吊,搭配
220t汽車起重機抬尾,通過
BIM技術提前模擬吊裝路徑
,減少設備起吊后因調整方向產生的無效作業,降低機械怠速能耗;
此外,吊具選用高強度無扭鋼絲繩,不僅保障安全,還因重復利用率高減少耗材浪費,較傳統吊具降低材料損耗約
30%。據CPECC第一建設團隊介紹,為讓
“大家伙”穩穩落位,吊裝前通過數字模擬排查周邊管廊、鋼結構干擾點,避免現場臨時調整導致的機械長時間運轉
。此次吊裝較原計劃縮短
1.5小時,減少柴油消耗約0.3
t,相當于少排放二氧化碳
0.8t。用2臺全站儀實時監測設備垂直度,最終1
#主塔冷箱就位偏差僅 3.2mm(遠優于設計允許的31mm),精準安裝可避免后續因設備偏移導致的運行能耗增加;現場采用太陽能臨時照明,吊裝指揮區使用可降解防護材料,減少施工環節的碳排放和固廢產生。
目前,該項目空分站8臺塔器,已完成4臺核心冷箱的吊裝。接下來,團隊將推進
2#4臺塔器吊裝,后續管道連接也將采用低損耗焊接工藝,進一步落實低碳要求。
作為乙烯項目的 “氣源樞紐”,空分站冷箱的順利安裝,不僅為裝置提供了硬件支撐,其綠色施工模式也呼應了項目“雙碳”目標——未來空分站通過高效氣體分離技術,可降低乙烯裝置整體能耗約5%
。整理發布 | 編輯 | 之然 城希資訊來源 | CPECC第一建設公司
稿件 | 楊華